domingo, 27 de noviembre de 2016

Restauración de sillón de Barbero " JASO"

Otra vez aquí!!!! Por fin!!! Y es que entre unas cosas y otras tengo poco tiempo para llevar el blog al día. La restauración que os voy a describir trata sobre un sillón de barbero de la marca "Jaso" una patente Americana adquirida por Daniel Acha y con fábrica en Eibar y cuya delegación de ventas estaba en Barcelona en los años 60.
Bueno manos a la obra, como siempre os recuerdo lo primero es hacer unas fotos de la pieza a restaurar y por supuesto de todo el proceso, siempre viene bien.
En un primer vistazo se veía fenómeno, pero luego escondía alguna sorpresa, el mecanismo de freno no funcionaba correctamente, el reposa-cabezas no funcionaba tampoco y el aro inferior de adorno de hierro fundido estaba rajado.
Estado inicial

Estado inicial

Chapa identificación.


Lo primero como siempre desmontar todo y clasificar todas las piezas y tornillos, así como juntas, arandelas,etc,etc. Al desmontar observe que uno de los brazos se movía mucho, y es que a diferencia de los sillones triumph este sillón lleva un soporte de madera introducido en el apoya brazos y a este van atornilladas las piezas cromadas que hacen que el sillón recline.

Despiece

Despiece.

Una vez todo desmontado, comprobé los defectos que aprecie a simple vista, el sillón al reclinar no frenaba debido a que en su interior no se encontraba la zapata que empuja contra el cilindro del soporte del asiento. El reposa cabezas no mantenía la posición debido a que algún animal sustituyó el pasador del botón por una punta, partiendo este en dos y el aro inferior estaba rajado debido a que, en fin, los años no pasan en balde.


Fisura del aro.

Pulsador reposa cabezas.
Bueno pues un pasito echo, ahora a por el siguiente. Con todo desarmado por fin, dispuse un buen cubo con agua y jabón y lave todas las piezas eliminado pelos, grasa y suciedad de hace 100 años. Para la grasa lo mejor es un buen disolvente o, aunque no parezca muy profesional, un poco de gasolina. Con toda la porquería eliminada lo siguiente es eliminar el oxido de las partes internas y los residuos que puedan quedar, en este proceso uso siempre radial con cepillo de púas, un tanto problemático debido a que en muchos lugares no llegas bien y luego tienes que rematar el trabajo a mano. Pero para esta ocasión vamos a estrenas mi pistola de chorro de arena, que he adquirido recientemente. Fue una verdadera pasada, elimino todas la porquería que estaba suelta pero tuve algún inconveniente, el primero que el compresor que tengo es muy pequeño y no da el suficiente caudal de aire. Se necesitan al menos unos 350l/min para que sea 100% efectivo, y eso solo lo da un compresor de unos 3CV y que tenga un depósito de al menos 100 o 150 litros. Y el otro problema es el ambiente que se prepara a tu alrededor, algo increíble, por eso tengo en mente hacerme una cabina de arenado casera que ya os redactare aquí.

óxidos

residuos eliminados de oxido

óxidos.
Después de eliminar todo el oxido y los metales sueltos aplique una imprimación para prevenir en los próximos años la aparición de este, para ello utilice la misma imprimación que use en la restauración
de el sillón de barbero Triumph.
Es la imprimación de beissier "todo terreno", muy facilmente aplicable y en base agua, algo muy importante que hay que tener en cuenta, Una vez dejado el tiempo de secado que marca el fabricante aplique dos manos de una pintura negra mate en todos los interiores.

interiores pintados.
interiores pintados.
Con todos los interiores limpios y pintados, es el momento de ponerse con la parte más importante de este tipo de restauraciones, los cromados. Antes de comenzar con el pulido de las piezas había que soldar el aro inferior. para ello realice un rebaje en la abertura a ambos lados, de manera de que se quedara un surco con una inclinación de 45º.
reparación de aro

reparación de aro
En la fotos no se observa lo que antes os he mencionado, y se me paso hacer una del interior que fue donde realice  ese proceso. Aquí tuve un problema, y es que al soldar la abertura por el exterior, quedaron poros y me fié de que al cromar se taparían, pues no fue así, tener lo en cuenta si os encontráis con algo similar, y afinar mucho la soldadura, por que ahora hay que volver ha hacer el trabajo.
Preparación de cromados
Sera una de los trabajos mas pesados que se deben de realizar a la hora de restaurar un sillón de barbero, pero es lo mas importante. Para este trabajo use en primer lugar una disco de radial conocidos por "1000 hojas" luego se va afinado con diferente grano de lija.
Yo use estos granos: P180, P320, P400, P500, P800, P1200, y por ultimo Trizac 3000 al agua. En la otra restauración del sillón limpie los cromados y los deje que los afinara el cromador, desde mi punto de vista es una operación que se puede realizar el casa por que el resultado es optimo y también por que nos puede ahorrar unos euretes. Muy importante para este trabajo siempre utilizar medios de seguridad como los guantes, mascarilla y gafas, al limpiar con la radial saltan pedazos de material hacia todos los lados, y cunado estas afinando la mascarilla es imprescindible para no "comernos" todo el polvo del afinado. Con las prisas de acabar todas las piezas, y que ya estaba muy muy cansado de pulir, se me olvido una fotos del proceso de pulido de las piezas, pero os voy a poner una foto de una tapa de un cárter de una Bultaco, donde se aprecia muy bien la diferencia.


   
Proceso de pulido en cárter de Bultaco Tralla 101
 Como podéis observar en la foto el lado izquierdo del cárter esta lijado con un grano P320, y el lado derecho esta afinado hasta 3000 al agua. El proceso es muy sencillo pero muy muy pesado, hay que ir pasando cada grano de lija antes mencionado, así que paciencia.

Pues recapitulemos, tenemos toda la porcelana limpia, los cromado listos y preparados para llevar a cromar, así que es hora de hacer funcionar los mecanismo rotos, como el reposa-cabezas y el freno.
Lo primero que intente fue acudir a un especialista que me hiciera las piezas, pero a parte de ser algo que les iba a entretener mucho, las piezas tenían una fabricación casi artesanal, así que me tuve que buscar la vida.
Vamos con el sistema de freno, en la restauración del sillón de barbero Triumph, aprendí el funcionamiento del sistema y en este caso, aunque no es igual, sabia exactamente lo que tenia que hacer.

Detalle del freno del sillón Triumph
En la foto superior se pude observar una pieza con forma de pastilla y rodeada de azul y verde, pues esa es la pieza que le faltaba a este sillón. Al accionar la palanca, el eje que va atornillado a esta presiona la barra que esta rodeada de rojo, y esta a su vez presiona la pastilla sobre el cilindro de la base, impidiendo el movimiento de este y que se recline correctamente, por lo tanto nos toca fabricar esa pieza.
Voy a explicar la manera en la que yo lo hice, medí el diámetro de la parte donde entra el cilindro de pie y también medí el grosor del la varilla roscada y me fui a un almacén de hierro y compre lo que mas se aproximaba a lo que iba a necesitar.

Como podéis ver en la imagen de la derecha corte un pedazo de es cilindro midiendo el hueco que tenia dicha pastilla en el soporte del asiento.
Como este soporte tenia demasiada curvatura en mi caso le introduje en el tornillo de banco para cerrar lo un poco.


Agujero para soldadura a tapón

Posicionado para soldar

Calibrado que use para soldar la pastilla

Sodadura 
 En las fotos superiores se puede ver como realice el proceso de fabricación de la pieza, una vez la tuve soldada y repasada, lo siguiente fue ir probando en su lugar el perfecto anclaje, para ello lo que hice fue ir desgastando y redondeando la pieza poco a poco hasta comprobar que no roce y que realiza su función. En este punto es mejor ir poco a poco como os he dicho, una pasada de mas con la radial y adiós al trabajo de un día.
Pastilla de Freno terminada

Pastilla de freno terminada.
Ahora pasamos al botón del reposa-cabezas que esta echo de Latón, para este es necesario usar Autógena, cosa de al que yo no dispongo, de momento, por lo tanto el proceso fue aproximar la pieza con la soldadura de hilo intentado que al dar el punto soldara los dos extremos del botón por la corriente que circula, y luego afianzar esa " mala soldadura" con  una soldadura en frío tipo NURAL.

Detalle del botón y su antiguo pasador
Como se puede ver en la foto superior, el botón del reposa-cabezas ya esta soldado, y os adjunto a los lados el antiguo pasador, que era una punta, y el nuevo pasador aún sin terminar.
Una vez tenia el pasador soldado, prepare la mezcla de la soldadura en frío, da muchísimo margen para realizar los trabajos oportunos antes del secado.
Nural 21

Nural 21 aplicado

Resultado final

Pieza terminada
Primero se mezcla el bi-componente, ni que decir tiene que es muy importante que las superficies estén lo mas igualadas posibles y muy bien limpias. 
Bueno pues esto va fenomenal, ya tenemos los cromados listos y en el cromador, las piezas que estaban rotas o no estaban, en completo funcionamiento, las  porcelana limpia y pulida, lo único que nos queda ya son los tapizados.
Aquí y en este caso voy a recurrir a un tapicero profesional por que el resultado final es un poco mas complicado, pero el acabado que va a dejar va a ser increíble.

Ya tengo los cromado en casa, pero no puedo evitar venir de allí con un sentimiento un tanto agridulce, y un poco, bueno no, un mucho de enfado.
Al llegar a por los cromados, como he mencionado antes me encontré con que el cromado no había tapado los poros de la soldadura del aro y lo que es todavía peor, al pulir la parte metálica de la palanca del reclinado, se descascarillo la porcelana y lo que peor me sentó es que me dice que eso ya estaba, lo malo para este individuo es que no sabe que en cada restauración hago como una media de unas 150 fotos, imaginar como acabo la discusión.
Perdida de porcelana 
Cromados Listos.



















Como casi no tengo cosas que hacer, el "señor" este de los cromados me ha dado otra más veremos los próximos cromados donde los llevo. Aprovechando que las partes de madera todavía no las tenia pintadas, lo realice todo a la vez, muelles del reposa-cabezas, maderas y la palanca.
El mismo proceso usado con anterioridad, es el que usé ahora, Limpiar o lijar bien las superficies, imprimación ( Bressier Todo-Terreno) y pintura negro mate. En el caso de la porcelana de la palanca aparte de lo descrito con anterioridad, también use pintura blanca al agua y dos manos de barniz. Para disimular los saltones de de palanca, use masilla de carrocero, y luego lo lije con cuidado y afinando lo en último lugar.
Preparado para pintar.

Maderas listas para pintar.

Preparado para pintar

Una vez las tuvimos preparadas las dispusimos en un lugar para imprimarlas.


imprimación

imprimación

imprimación.

Cuando haya pasado el tiempo de curado que marca el fabricante procedemos a pintar con la pintura negro mate que hemos usado en toda la restauración y en cuanto al acabado de la palanca del respaldo podéis ver mi Post sobre " Restauración de sillón de Barbero Triumph" hay lo teneis totalmente explicado.

Bueno pues ha llegado el momento en el que hay que volver a juntar las piezas de este rompecabezas, ya tenemos todo pintado,cromado y tapizado.
montaje de sillón.

Montaje de sillón

Montaje del sillón
En estas fotos se puede observar el proceso de montaje, es mejor ir montando y cuadrando la piezas para posterior mente darlas el apriete definitivo, yo para todas las roscas use un fijador por seguridad.
Además en las partes que se aprieta sobre la porcelana puse una junta de cartón de las que se usan en automoción, si quieres ver todo el proceso, esta en una de mis entradas, " Restauración montaje de sillón de barbero Triumph".
La parte del reposa-pies es mejor si nos ayudan a montarla, debido al peso de las piezas y a que los soportes no están del todo apretados, se hace muy complicada la manipulación.
La palanca y la regulación de esta es mejor que se realice cuando este todo el sillón montado, aunque de momento podemos aproximar su estado final.
En los reposa-brazos, cuando le desmonte observe que uno de ellos bailaba mucho con respecto del otro, el problema residía en que el tornillo original se había extraviado con el paso del tiempo y había puesto otro, pero quien realizo el cambio no se percato de que el tornillo era de rosca inglesa y no métrica. Ni que decir tiene que la parte de la pastilla que hicimos y del cilindro de giro que entra en el soporte del asiento, se impregno en grasa consistente, tampoco hay que abusar puesto que se sale cuando encajamos la piezas.

 Fácil solución, taladro, macho de 8M, dos tornillos cónicos y problema resuelto con una acabado perfecto.

Tornillo adaptado

Pasamos macho.

Resultado final.
Bueno pues seguimos para adelante, y poco más que contar de esta restauración, tan solo que disfrute muchísimo con ella como con todas las restauraciones que hago, dar mil gracias a Javier Plaza por confiar en mi para restaurar esta maravilla, y espero que disfrutéis leyendo estas lineas la mitad de lo que yo he disfrutado restaurando lo, que eso para mi, YA ES MUCHO.

Sillón JASO terminado.

Sillón JASO terminado.

Sillón JASO terminado.

Sillón JASO terminado.

domingo, 14 de agosto de 2016

Restaurar Bultaco Tralla 101. Arrancar el motor.

Edición: Lo que aquí redacto es una "guía" de lo que yo he realizado para arrancar la moto, espero de todo corazón sirva de ayuda a alguien, pero he de avisar que tal vez lo aquí expuesto en otro caso no sea una buena opción o lo mas aconsejable. De todas formas espero que la gente lea y disfrute de ello, pero sobre todo espero que si alguien tiene mejor ideas las exponga.

Aquí os traigo una pequeña actualización, pero no por ello menos interesante, y es que entre el trabajo , la casa, y los preparativo para el nuevo inquilino, NO DOY A BASTO!!!!. El día que me dijeron que me llevarían la moto al trabajo, reconozco que  no me lo creí, pero cual fue mi sorpresa cuando un día apareció con su grúa y LA MOTO!!!....ESTABA COMO UN NIÑO CON ZAPATOS NUEVOS!!! no podía parar de imaginarme restaurando aquella maravilla. Nada mas llegar la hora de comer fui como un rayo a mirarla y a comprobar algunas cosas.
Estado inicial

Estado inicial.

En un primer vistazo comprobé que el motor giraba perfectamente y que tenia compresión aunque su antiguo dueño me dijo que no la consiguió arrancar, no aparecía chispa por ningún sitio. Por supuesto antes de comenzar la restauración tenía claro que tenia que intentar arrancarla. Era una Bultaco Tralla 101 primera serie, la que no trae el logotipo en los cráteres laterales. He de dicir que para esta restauración he tenido muchísima ayuda gracias a foros y páginas como por ejemplo: www.lamaneta.com , al foro de la moto clásica o al foro de www.bultacomercurio.com, sin vuestra gran labor cosas como esta mía serían imposibles.
Rasgando brevemente en su historia, la marca Butaco nace de la separación de los fundadores de Montesa,  Pere Permanyer y Francisco Xavier Bulto Marqués. Este último, abuelo de Sete Gibernau, dejo la empresa por el abandono de competiciones y el 17 de mayo de 1958 fundó Bultaco y su primer modelo fabricado fue el que ahora no ocupa, y de lo cuál estoy muy muy contento.
Una vez tuve la moto en casa coloque la bobina de alta en su sitio y asegurándome que hiciera masa bien en el chasis le di a la pata de arranque y ni chispa ni nada... Muertesiiiiita.!!!
Menuda ayudante.

Al día siguiente, y cuando nos dejo mi mujer, no bajamos mi oficial y yo haber si conseguíamos algo. Lo primero que hice fue echar un vistazo a la instalación y comprobar que no había ninguna derivación  en la instalación y me este derivando a masa el invento.
Para mas seguridad lo que hice es desmontar el carter y aislar la instalación de alumbrado y bocina de la moto, no se si me explico.
Cables de instalación.
Una vez aislados volví a montar todo y conecté un cable directamente y por fuera del cárter a la bobina de alta, me armé de ilusión y cuando ya me estaba imaginando ese ruido tan molesto y a la vez tan adictivo .....UNA MIERDA PA'MI!!!!! NI FLORES.
El siguiente paso lógico desde mi más humilde opinión es desconectar el cable que va a la bobina de alta y ver si antes hay chispa y cual fue mi sorpresa que cuando arrime el cable al cilindro saltó chispa.
Ahora y después de lo ocurrido, lo siguiente  seria comprobar platinos y condensador, y también se puede pensar en la bobina de alta, vamos por partes, y lo primero es pedir un extractor especial para el volante magnético..así que a esperar. Con la cabeza mas caliente que robando estufas, me puse ha hacer otra cosa, limpiar el carburador. Una cosa que os recomiendo es que cuando una cosa no os salga a la primera no os desanimeis, solo hacer lo que yo he echo, cambiar de tercio, y seguro que cuando os pongáis de nuevo os saldrá.

IRZ AEO

IRZ AEO
Despiece del carburador.

Encima de estas lineas se puede ver el proceso de limpieza, primero se desmontó por completo y se sumergió en un desengrasante.
Piezas en proceso de limpieza.
Cuando ya estaban limpias fui secando y quitando toda la mugre. Para los chiclés yo simplemente limpie y con aire comprimido soplé el orificio, si usáis agujas tener mucho cuidado de que estén bien calibradas.
Piezas limpias
Piezas limpias.
Carburador limpio.

Siguiente paso, hacer juntas nuevas, y como de este carburador no hay gran cosa o mejor dicho no hay nada pues nos toca hacer las juntas a mano. Para el hemos usado papel de juntas de 0,8mm y procedemos de la siguiente manera.

Junta

Junta cuba

Junta cuba

Junta terminada

Junta colocada








Aunque un poco descolocadas se aprecia bien como procedí para realizar la junta: marqué en el papel, corte con un cúter y para los agujeros si tenéis oportunidad usar un sacabocados.

Carburador AEO limpio y preparado

Carburador AEO limpio y preparado.

Bueno púes ya tenemos limpio el carburador y el extractor para en volante magnético, así que otra vez al lío. 
Con el volante magnético todavía montado comprobé la apertura de los platinos ( por lo que he leído en las páginas antes mencionadas debe rondar entre lo 3 y los 3,5mm) la cual estaba bien, el condensador a simple vista también, así que monté todo de nuevo y conecté todo otras vez excepto el cárter y  cuando fui a probar si arrancaba sin mucha esperanza, en ese momento, me di cuenta de una cosa: al accionar el pedal del arranque "sin el cárter" izquierdo el eje del pedal se pasaba, como si los dientes no entrañaran o se pasaran, y por lo tanto el volante magnético no conseguía dar una vuelta completa.
Con esto dando vueltas por mi cabeza se me ocurrió montar todo de nuevo, tensar el cable del embrague, subir la moto por la rampa del garaje y con la bujía tocando el cilindro me tiré por la rampa y...HAY ESTABA!!!! una Chiapas increíble...casi lloro de la emoción. Monté la bujía en su sitio, volví a empujar la moto por la rampa, meti segunda y.....una mierda pa'mi.... No hizo ni intento. He de reconocer que aquí me sentí frustrado, muy frustrado y que empecé a pensar en que el motor estaba muerto, así que lo dejé por ese día y a enfriar las neuronas.
Después de dar muchas vueltas a coco y de leer y mirar por internet en mas de 1000000 de paginas y foros me puse a probar una cosa que leí, y es que estos motores hacen la admisión por la falda del pistón y en la bajada de este se hace la precompresión en la muñequilla del cigüeñal. Por lo tanto me dio por pensar que el problema que tenía era falta de estanqueidad y que alguno de los retenes estaban mal.
Por lo tanto preparé un invento, con un tubo de gasolina y unas cuantas vueltas de cinta aislante hice que el tubo entrará a presión por la admisión.
Detalle del invento

De esta manera y con el pistón en PMS sople con la esperanza de no encontrar resistencia pero como es de costumbre en este post, ocurrió justo lo contrario, al soplar encontré resistencia por lo tanto deduje que estaba bien...así que otro chasco.
Bueno pues aquí fue ya donde no sabía si tirar la moto por un puente o que hacer, y reconozco que el mayor culpable he sido yo por obcercame en lo mismo o dar por buenas ciertas cosas y es que el problema residía en que la moto no estaba A PUNTO.
Cuando desmonte el plato portabobinas observe unas marcas en el cárter y el propio plato y di por sentado que hace muchos años se desmontó y se puso a punto, no era así. Después de volver a consultar mil y una paginas y foros y como la impaciencia me apretaba me decidí por desmontar el plato y atrasarlo sobre las marcas que tenia en el cárter, hay muchos tutoriales y vídeos de como hacer esto como dios manda en las paginas mencionadas arriba. Con el plato atrasado de la marca y el pistón a 3mm antes del PMS colocado de una manera muy rudimentaria para lo cual desmonte la culata y ajuste como pude con un calibre, si alguien conoce otra manera mejor sin tener un micrómetro que lo diga POR FAVOR!!!!
Una vez colocado el pistón atrase el plato portabobinas y volví a montar todo. Después de 100 intentos decidí hacer esto por que era de las pocas cosas que me quedaba por probar, no tenía mucha esperanza, empuje la moto cuesta arriba metí 2° y......pupupuppup!!!! LA MOTO ARRANCÓ!!!! que momento no os lo imagináis, estuvo con 1minuto arrancada, luego se paró y al desmontar la bujía y mirar esta estaba empapada y creo que es por que la cuba del carburador se traba.
Bueno pues este es mi periplo, hasta el momento, con una gran antigüedad que me tiene muy ilusionado, pero que por desgracia tendrá que esperar.

Plato portabobinas atrasado.

Espero que cuando desmonte el motor no me encuentre nada demasiado destrozado, puesto que el primer problema está en el eje de puesta en marcha y hasta que no abra el motor no sabré hasta donde llega la avería. Para aclarar este tema haremos otro post mas extenso y detallado.
Si alguien conoce mejores técnicas o ha leído en extras líneas alguna barbaridad por favor que lo exponga estaré totalmente agradecido.
En próximas actualizaciones, y espero no tardar tanto, escribiré sobre uno de los temas más leídos de este blogg la restauración de un sillón de barbero pero este NACIONAL!!! UN SILLO DE BARBERO JASO.